博一建材讯:6月2日,江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司全国首创的500TPD套筒窑下烧嘴掺烧焦炉煤气的技术改造获得成功,500TPD套筒窑日产量已超过500吨/天,转炉煤气消耗、电耗分别为650m3/t、52kwh/t,焦炉煤气消耗为70m3/t,上述指标不仅达到了套筒窑的原设计值,而且在全国同类型装备中居先进水平。
淮钢500TPD套筒窑原设计使用燃料为单一的转炉煤气,自去年5月起,淮钢炼钢厂为了增加转炉煤气的回收量,降低工序能耗,对转炉冶炼的设备和工艺进行了改进。但是,回收的转炉煤气热值相比于改进之前却明显下降,由于煤气热值的大幅度降低,导致了套筒窑产量不能达到设计值,500TPD套筒窑实际产量只有360-380t/d,且石灰质量不能保证,转炉煤气消耗和电耗也大幅度上升。因此,如何在低热值转炉煤气的情况下,尽可能提高产量、质量,降低消耗,是淮钢500TPD套筒窑生产面临的一大难题。
经过多次讨论,淮钢大胆提出了在下烧嘴掺入高热值的焦炉煤气,并与该窑的设计、建设单位进行了联合研发,对500TPD套筒窑下烧嘴进行了重新设计,研制出了可以在一个烧嘴同时使用焦炉煤气和转炉煤气,燃料以现有低热值转炉煤气为主,并掺入一定量的焦炉煤气,以提高下烧嘴处混合燃气的热值,达到提产降耗的目的,且两个煤气系统是互相独立,可以只单独使用一种煤气。经过近一个月的紧张施工。该烧嘴于5月26日投入使用,效果显著,至6月2日,各项技经指标已基本达到了预期目标。
经测算,淮钢500TPD套筒窑吨灰燃料动力成本与改造前相比可下降近60元/吨,年可节约燃料动力成本近1000万元,且石灰质量也有很大提高,满足了转炉炼钢的需要。
目前,淮钢正准备把这项革新技术申报国家专利。
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